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CJ12-6-40型丛式井双井节能抽油机的推广应用

主题:生产作业计划 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-02-23

简介:适合不知如何写作业生产方面的相关专业大学硕士和本科毕业论文以及关于作业生产论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料下载。

作业生产论文范文

生产作业计划论文

目录

  1. 1.技术原理及主要功能
  2. 1.1 技术原理
  3. 1.2 装备的技术参数
  4. 1.3 主要功能
  5. 1.4 选井条件
  6. 2.现场应用情况
  7. 3.结论及建议
  8. 生产作业计划:电镀生产线现场拍摄视频,电镀生产作业流程视频

(胜利油田有限公司东辛采油厂四矿 山东东营 257000)

摘 要:针对目前各大油田丛式井组开发形势以及节能降耗的需要,胜利采油研究院研制了丛式井双井节能抽油机.该抽油机主要应用于胜利油田丛式井组和加密井组的原油开采中,具有节能显著、成本低、效率高等优点,成为一种极具发展潜力的采油设备.

关键词:采油设备 丛式井组 节能降耗

中图分类号:TE35 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2012)04(b)-0066-01

1.技术原理及主要功能

1.1 技术原理

该抽油机是利用一套动力系统为两口油井提供动力,通过皮带正反向缠绕滚筒,依靠两井井下杆柱负荷互为平衡的原理,实现两井上、下冲程抽油.

1.2 装备的技术参数

(1)装备总体技术参数

长×宽×高:2356mm×1432mm×11190mm,整机重量:35t,

额定悬点载荷:120kN.

(2)重点部件的技术参数

减速机额定输出扭矩:40kN·m,电动机额定转速:1000r/min,

电动机额定功率:37kW.

1.3 主要功能

(1)一井修井作业、另一井可正常抽油生产,作业让位快捷方便.

(2)实现双井精确平衡调节.

在安装后,在同台两井泵深载荷不一致时,两井的配重平衡一部分可通过井下抽油杆柱相互平衡,同时配套地面辅助平衡,实现双井平衡调节.

(3)冲程、冲次可实现无级调节.

其配套专用控制系统,可对冲程、冲次旋钮进行调节.同时限位按钮提供保护功能,防止冲程调整不合适时光杆下溜砸井口,同时报警提示.

生产作业计划:电镀生产线现场拍摄视频,电镀生产作业流程视频

(4)具有过载、失载、越行程及失电等自动保护功能.

其控制系统安装了失电保护器和井口防碰缓冲器,防止大网掉电后光杆下溜砸井口,较普通油井控制柜提供了更多保护功能.

1.4 选井条件

(1)额定悬点载荷:120kN(由现场载荷确定机型),

(2)适应2.7m-6.0m范围内井距,

(3)机架与井口之间距离1.2m,具有足够的作业空间,

(4)通过井下杆柱优化及地面补偿配重实现了双井平衡调节,

(5)两口井最大悬点载荷产值小于3吨.

2.现场应用情况

为了验证双井抽油机的应用可靠性和节能效果,东辛采油厂四矿与采油院采机所结合,通过认真选井和分析相关井史资料,确定双井抽油机在两口最大悬点载荷相近的同台井Y11-X155、Y11-NX72进行现场试验.两口井的井距5.57m,机架与井口的距离1.26m,能够有足够的作业空间.(表1)

营11-X155、营11-NX72两口井之前均采用两台皮带高原机、两台45kW电机、两台变速箱生产,在井下管柱和生产参数不变的情况下,移走两台高原皮带机,装上一台双井抽油机进行抽油.2010年7月7日,Y11X155、Y11XN72井使用双井节能抽油机.(图1)

营11-X155、营11-NX72两口井在使用高原机生产时,经测试两口井总计日耗电642度.

2010年7月6日移走高原皮带抽油机后,在不动管柱和生产参数基本不变的条件下,重新安装双井节能抽油机、一台37kW电机、一台变速箱生产运行.

安装后,根据现场情况对原生产参数微调,两井抽油机采用生产参数44×5.8m×1.7min-1基本同步运行,经长时间生产跟踪和现场测试,两口井平均日产液为10.8m3和14.4m3,与使用高原皮带机生产时产液量基本相同,两口井平均日耗电共220度左右.通过现场测试和效果跟踪分析,与两台DX700型高原皮带机生产时总计平均日耗电642度相比,双井抽油机平均日节电420度左右,节电率达到了67.3%,节电效果显著.(表2)

两井使用一台37kW电机、一台变速箱、双机架已平稳运行17个月,平均日节电420kWH,已累计节电21.42×104kWH.目前已在营11高压低渗油藏应用6口井,节电率均在60%以上,取得较好应用效益.

目前双井抽油机已获得国家实用新型专利,专利号:ZL200820020465.3.并通过了中国石油大学机械设计实验室的动态参数测试(测试编号:JXUPC03010,报告编号:JXUPC04001)和山东省经济贸易委员会新产品的鉴定验收(鲁经贸【2009】第621号).山东省经济贸易鉴定委员会一致认为该产品填补了国内外空白,达到了国际先进水平.

3.结论及建议

通过现场试验,得到以下认识与结论:

(1)通过6口井的现场试验,验证了双井抽油机技术方案的可行性和在营11低渗断块油藏中的适应性.

(2)该机井距适应能力强,冲程、冲次无级调节,修井作业时让位快捷方便,并且很好的实现了一井作业,另一井正常工作,提高了油井利用率.如Y11XN72井于2011年23-27日作业期间,天车轮向后撤,作业让位出1.2m作业空间,挂上配重,同时Y11X155仍正常生产,未影响作业生产.

(3)通过现场测试和效果跟踪,6口井节电率在60%以上.实现了丛式井和加密井节能降耗开采需要.

(4)使用双井抽油机17个月以来,未出现因设备故障造成的停机,减速箱和双机间的传动轴运转较平稳可靠.

总结:本论文可用于作业生产论文范文参考下载,作业生产相关论文写作参考研究。

生产作业计划引用文献:

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