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循环流化床锅炉水冷壁偏磨原因与对策

主题:流化床 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-02-11

简介:本文是循环流化床锅炉和水冷壁有关毕业论文范文和流化床相关毕业论文范文.

循环流化床锅炉和水冷壁论文范文

流化床论文

目录

  1. 一 简述循环流化床锅炉在运行过程中遇到的问题
  2. 二 分析循环流化床锅炉在运行出现问题的原因
  3. 三 简述循环流化床锅炉在运行中的改造措施
  4. 四 总结

摘 要:文章下述内容从循环硫化床锅炉水冷壁偏磨原因出发,找出存在的问题,并且提出合理的改造措施,弥补循环硫化床锅炉水冷壁管存在的缺陷,以此达到延长循环硫化床锅炉水冷壁使用的时间,为企业减少资金的投入,增大使用效率,为企业创造收益.

关键词:布风阻力;一次风量;水冷壁偏磨;流化;措施

引言

在我国经济不断发展的今天,化工企业不断壮大,生产模式不断得到创新,有些企业在生产过程中需要有一个稳定持续运行的蒸汽供应.在运行过程中,其240t/h循环流化床锅炉在运行过程中的水冷壁偏磨,磨损较快,根据调查可知,锅炉在持续运行中,其平均寿命超不过60天.这大部分停机维修的原因是由于水冷壁磨损较为严重,造成爆管,极大的影响了设备的运行,就需要进行检查维修.在检查维修过程中,就需要将数十根的水管进行更换,这是由于部分已经爆管,或者部分已经磨损严重,即将爆管,每一次的停检,就会对企业的生产造成极大的影响,首先是停机检查,导致生产效率下降,其次更换几十根的水冷壁管,这又是一大部分的开销[1].锅炉的运行效率差,运行时间短,寿命受损,每年维修次数极大,造成生产无法持续,无法确保锅炉的稳定性和持续性,严重影响企业的经济收益,对企业的健康可持续发展造成极大的“破坏”.

一 简述循环流化床锅炉在运行过程中遇到的问题

(1)在锅炉的前墙大约位置就在卫燃带向上3.5米左右的位置,其受损的程度最为严重,其他三个位置(锅炉后墙和两侧墙)卫燃带向上3.5米左右的位置其磨损程度明显较小.

(2)在锅炉的前墙大约位置就在卫燃带向上3.5米左右的位置,观察其磨损情况,与常规流化床锅炉的磨损情况有着明显的区别,常规的磨损呈现出均匀性,锅炉前墙表现出的是偏磨损状况.经详细观察可知,其磨损状况主要以锅炉前墙中心线作为基准线,观察右侧可知,水冷壁冲刷面主要以水冷壁管的左侧为集中面,在水冷壁管的中间和右侧没有出现磨损情况;同样以说锅炉前墙中心线作为基准,其磨损面出现在水冷壁管右侧面,其中间和左侧面没有出现任何磨损现象.

(3)与此同时,在对锅炉进行停机检修时,在锅炉的4个给煤口都出现的统一现象就是周围以及附近出现大量的煤,都呈粘贴状,并且其厚度已经高达300mm.

二 分析循环流化床锅炉在运行出现问题的原因

(1)在对240t/h循环流化床锅炉进行一次以及二次给风设计时,原有设计为5:5,3.78kPa是锅炉空床的阻力,而对锅炉的实际运行空床阻力进行测试,其实际阻力即为2.0kPa.而当锅炉运行负荷在220~234t/h时,其中监测为一、二次风量都为1479000m3/h.通过多次调查试验可知,在对同厂家、同类型的锅炉进行监测,其布风力阻力值都在3.5~3.8kPa,锅炉运行负荷在220~234t/h时,其中监测为一、二次风量都为98000m3/h.通过对比可知,影响锅炉一次、二次风风量增加最大的主要因素是锅炉布风运行阻力.

(2)在运行过程中,锅炉中的水冷壁出现常规磨损是不可避免的,在常规的磨损中,锅炉水冷壁主要磨损状况为:贴壁流磨损,一旦锅炉的一、二次风量增加,在锅炉增大一次风运行时,大颗粒床料直接加速对水冷壁的冲刷和磨损,导致磨损速度加快.

(3)如图1所示,图中锅炉前墙中心线作为基准线,左侧的第一给煤口和第二给煤口两个之间的距离为1980mm,而第二给煤口和第三给煤口之间的距离却为2880mm,第三给煤口和第四给煤口两个之间的距离为同样为1980mm.从图1可知,锅炉前墙之间的给煤口不是均匀分布的,通过停车检查时发现,在四个给煤口附近以及煤口的下部都堆积着大量的煤,并且呈粘连状.播煤风口以及与给煤机落煤口之间的方向呈垂直形状,当播煤风进入给煤管后,直接将其吹打在水冷管壁上,导致播煤风无法集中作业,导致播煤的能力直接下降,难以将管内的燃煤进行有效的打散,大部分燃煤就只能靠自身的重量进入燃煤区,这是由于燃煤大量堆积在锅炉前墙的最为主要的原因.

(4)从检测中可知,对水冷壁出现磨损、偏磨的主要原因是:第一点,在锅炉运行中,其给煤管存在缺陷,风力不足,导致当燃煤进入给煤口时,不能能够直接将燃煤打散,无法均匀的将其洒落在锅炉料层中,给煤管中的风能动力不足,导致大量的燃煤堆积在一起,一次风在堆积煤的作用下改变风向,通常为垂直方向.第二点,一次风由于堆积煤被迫改变方向时,直接导致两侧加速扩散,最终趋于炉内平衡[2].直接导致锅炉前墙出现水冷壁破损、爆管等现象.

三 简述循环流化床锅炉在运行中的改造措施

(1)改造锅炉风帽芯管

在改造过程中,首先要确保锅炉原风帽芯管的形状以及结构,41mm是原风帽芯管的直径,因此,计算可知,其过风面积可达1319.86mm3.其中风帽外罩具有10个直径径为12mm的孔,经计算可知过风面积为1130.56mm3,经过科学改造后的风帽内的孔径不变,只是将芯管口的出風口位置进行更改,其过风面积可达到1319.16mm3,主要是将原来在顶部出风的风口改变为侧向均匀布风.可以直接布置为16个孔,2层的一个装置,提升通风面积.

(2)对播煤风管进行改造

在改造中,可以将给煤管进行改造,在其内增加隔风板,主要目的是能够通过给煤管底部射入播煤风,改变给煤风的运动轨迹,在燃煤进入炉内时,播煤风能够直接在管内将燃煤进行打散,能够使燃煤均匀的铺落在炉内,增加燃煤的燃烧能力,避免一次风对燃煤的影响,增加锅炉的运行效率[3].

(3)改善水冷壁外部结构

在锅炉运行过程中,常常因为一次风运行轨迹被强行改变,导致锅炉前墙(未燃带向上3.5米范围内)导致水冷壁受损.因此,为了避免此类现象的发生,提升水冷管壁的使用效率,可以在水冷壁管上焊接防磨侧板.其中需要注意的水冷壁直接的节距需要90mm,管内的直径为60mm.可以将防磨侧板焊接在高于水冷壁管20mm,提高水冷壁管的耐温性、减少摩擦造成的损害,提高水冷壁管的使用效率.

四 总结

总而言之,将锅炉进行改造后,能够极大的降低磨损率,提高利用率,增加使用寿命,避免不必要的经济损失.将水冷壁管进行科学改造,增加燃煤的使用率,提高公司经济效益,促进企业的健康可持续发展.

参考文献

[1]蒋坤.循环流化床锅炉安全稳定运行制约因素及对策[J].化工设计通讯,2019(8)188-189.

[3]赵红岩,尤文杰.循环流化床锅炉水冷壁偏磨原因分析及改进[J].设备管理与维修2017(6):79-80.

[4]王星海.循环流化床锅炉水冷壁的磨损原因分析及防磨措施[J].现造技术与装备,2018(5)126-128.

总结:本文结束语,上文是一篇适合不知如何写流化床方面的循环流化床锅炉和水冷壁专业大学硕士和本科毕业论文以及关于循环流化床锅炉和水冷壁论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料.

流化床引用文献:

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