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主题:船用柴油机 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-04-02

船用柴油机论文范文

论文

目录

  1. 一 工艺优化
  2. 二 方案实施
  3. 三 方案改进
  4. 四 结束语

《S90MEC型船用柴油机三大件转运与合拢起吊工艺优化》

本文是船用柴油机方面专升本毕业论文范文和柴油机方面专升本毕业论文范文.

摘 要:本文介绍了S90ME-C型船用柴油机三大件转运及合拢起吊工艺优化方案的目的及背景,同时详细阐述了三大件转运及合拢起吊工艺优化,最后描述了方案的实施过程及改进.

关键词:S90ME-C;三大件;转运及合拢;工艺优化;

引言

由于船舶日趋大型化、巨型化与自动化以及对船舶主机的经济性、可靠性的要求日益提高,多缸超大型智能型柴油机S90ME-C的市场需求将日益增大.由图1可知,我司制造S90ME-C机型数量逐年增加.

随着公司产量的提升,目前试车台周期难以满足生产的需求,试车台周期必然需要压缩.

表1为S90ME-C试车台使用现状,如下:

从表1的数据可以看出,S90ME-C与常规主机试车台占用相比,仅装机阶段合拢阶段就多两天的时间,因此通过工艺的优化,降低S90ME-C机试车台位占用时间就显得很有必要.

一 工艺优化

S90ME-C三大件转运及合拢起吊工艺优化方向:

①由机座分段落座改为机座整体落座;

②由缸体分段合拢改进为缸体整体合拢.

相应的需重新计算整体机座、缸体重量、重心(图3),进而确定整机机座整段缸体的起吊方式;确定吊点的数量、布置;校核吊点的起吊能力;并确认车间起吊设备的起吊能力等.

图2为车间行车布置及吊钩中心最近距离,表2为车间平板车规格及外形尺寸,图3为S90ME-C各机型机座外形尺寸及重量重心,可知车间设备均满足S90ME-C各机型机座转运及起吊要求.

为叙述方便,整段机座落座方案以10S90MEC为例,整段缸体合拢方案以8S90MEC为例.

图4所示为10S90MEC整体机座落座方案:①空机座总重:283t;②加工车间机座转运采用两台200t行车联吊;③通过平板车运输到总装车间;④总装车间用350t行车单吊,⑤采用8个吊点,按中心对称布置,单个吊耳最大受力:36t,小于吊耳额定载荷:55t.

图5所示为8S90MEC缸体整体合拢及发运方案:

1、使用2台350t行车+650t横梁抬吊(或者740吨横梁);

②、中间体及4#、5#缸盖间加撑板,增加抗挤压和扭转的强度;③、采用12个吊点,相对重心对称布置;④、单个吊具最大受力48.5t,吊具额定载荷60t;⑤、发运方案船厂也已认可.

由于方案的调整与实施牵涉多个部门,因此组织相关部门做了方案评审,并安排了实施进度.

二 方案实施

经过前期技术准备及方案评审,首台机9S90MEC实施了整机座上台位.

落座后进行了相应检验:

①复测螺栓拧紧力矩满足图纸4600Nm/1500Nm要求;

②拼接处平面度满足≤0.05mm要求.

之后根据生产安排,8S90MEC进行了整段缸体合拢方案的实施:

①较普通的8点起吊不同,这次需采用12点起吊,但吊点载荷满足要求

②起吊时存在较大偏心,采用贯穿螺栓+配重的方式保证起吊水平

③缸体的中间体强度较弱,需采用撑板防止挤压受力

三 方案改进

机座整体起吊使用两侧顶撑吊耳,钢丝绳及卸扣安装时作业困难,较为费力,行车占用时间节省有限.

为减少现场作业困难,决定对方案进行优化改进,使用起吊工具装在贯穿螺栓孔,适用于所有S90ME-C机座起吊.

四 结束语

通过S90ME-C型船用柴油机三大件转运及合拢起吊工艺优化及实施,达到了预期的目标,缩短了试车台的占用周期,且气缸体预装的完整性以及拆机的完整性得到明显改善.

参考文献:

[1]钱耀南.船舶柴油机(M).大连:大连海事大学出版社, 2003.

[2]聶云超,任庆国. 船舶柴油机(M).大连:大连理工大学出版社.2004.

[3]黄政. 船舶柴油机装配调试工艺.哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社. 2006.

该文点评:这篇文章为关于船用柴油机方面的大学硕士和本科毕业论文,可作为柴油机相关论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料.

船用柴油机引用文献:

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